聚合氯化鋁傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)采用鋁礬土、鋁灰等原料,存在原料成本高,生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢物污染環(huán)境等缺點(diǎn)。某些廠家在化工產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生含鋁廢渣,過(guò)去用作鋪路、制磚等建筑材料,不但浪費(fèi)了資源,而且會(huì)造成二次污染。樂(lè)邦凈水利用該廠的含鋁廢渣生產(chǎn)水處理劑聚合氯化鋁,生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),且生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、投資少、見效快,生產(chǎn)過(guò)程基本無(wú)三廢產(chǎn)生,符合清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。
1、實(shí)驗(yàn)部分
1.1含鋁廢渣成分分析該廠在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣含有鋁,質(zhì)量分?jǐn)?shù)約18%,其它還有Ca2+,SO2-4及OH-等,具體化學(xué)組成見表1。

1.2試驗(yàn)設(shè)備,主要設(shè)備有加熱裝置、1000mL常壓反應(yīng)器、攪拌裝置等。
1.3試驗(yàn)流程,制備聚合氯化鋁的試驗(yàn)工藝流程如圖1所示。在具體的操作中,改變硫酸和鹽酸的配比進(jìn)行產(chǎn)品性質(zhì)試驗(yàn)。在制備聚合氯化鋁的過(guò)程中,沖洗反應(yīng)設(shè)備以及試驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水進(jìn)行閉路循環(huán),不外排,基本無(wú)廢水、廢氣和粉塵排放,僅有少量殘?jiān)a(chǎn)生。

1.4試驗(yàn)條件

由表2可見,本試驗(yàn)制備的聚合氯化鋁產(chǎn)品,符合國(guó)家聚合氯化鋁一等品標(biāo)準(zhǔn)。
3、凈化效果試驗(yàn)
將本試驗(yàn)制備的產(chǎn)品用于凈化濁度為266mg/L和CODCr?yàn)?00mg/L的某造紙廢水,調(diào)節(jié)pH值約為9,分別取500mL水均勻攪拌,分成2組,每組4個(gè),按表3中劑量分別進(jìn)行濁度去除和COD去除試驗(yàn)。加入聚合氯化鋁,混勻并反應(yīng)靜置5min,取上清液進(jìn)行濁度和COD測(cè)定,測(cè)定結(jié)果列于表3。
由表3可見,本試驗(yàn)制得的聚合氯化鋁對(duì)濁度和CODCr有較高的去除率,是一種性能較好的工業(yè)水處理絮凝劑。
4、經(jīng)濟(jì)效益分析

制備聚合氯化鋁消耗的原材料及各單項(xiàng)費(fèi)用見表4。由表4可見,產(chǎn)品成本為376元/t。初步測(cè)算勞動(dòng)、動(dòng)力等成本約100元/t,產(chǎn)品價(jià)格按1500元/t計(jì)。按該廠年產(chǎn)廢渣量核算,聚合氯化鋁的生產(chǎn)能力為1200t/a,年經(jīng)濟(jì)效益約123萬(wàn)元(含稅)。
5、結(jié)論
樂(lè)邦凈水劑廠家本試驗(yàn)采用某廠的含鋁廢渣為主要原料,利用周邊企業(yè)的副產(chǎn)硫酸、鹽酸為輔助原料,原料成本低。通過(guò)優(yōu)化工藝過(guò)程,選擇適宜的反應(yīng)條件,生產(chǎn)出*的工業(yè)水處理劑,生產(chǎn)過(guò)程中基本不產(chǎn)生二次污染,符合清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。試驗(yàn)結(jié)果表明,產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)可達(dá)到國(guó)家甲等標(biāo)準(zhǔn),具有較好的綜合利用和推廣價(jià)值。
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